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2 風機安全監(jiān)控器研究
提(tí)出風機安全監(jiān)控管理的(de)目的,是為了自動檢(jiǎn)測出振動、油溫(wēn)、油位的(de)變化數(shù)值(zhí),並進行顯(xiǎn)示和記錄,同時對檢測值超限(xiàn)的風機進行報(bào)警(jǐng)和停機,以求達到風機安(ān)全平穩運行的目的,減少甚至杜絕風機損壞(huài)事故的發生。根(gēn)據現場管理的實際情況,確定了“風機振(zhèn)動”、“滑油油(yóu)溫”、“減速(sù)箱油位”3個參數是保證風(fēng)機安全*重要的運(yùn)行參數[3]。又確定了“測量範圍”、“測量精度”、“巡檢時間”等共15項設計(jì)參數進行研發製作。該(gāi)係統於1993年9月在循環水場得到首次試用,命名(míng)為“KR-939風機安全監控器”。
該係統運用了多(duō)參數組合探頭技術、數字指令(lìng)編碼技術和計算機網絡管理技術。三參數組合探(tàn)頭安裝於風機減速箱泊尺固定座上,其探杆直接(jiē)插入滑(huá)油中,將減速箱內的油溫、泊位及設備振動值直接轉換為電(diàn)信號,並遠傳至控製室內的風機安全監控器。每台安全監控器可以用一條四芯電(diàn)纜掛接8隻組合探頭(tóu),對8台(tái)風機(jī)的運(yùn)行(háng)參數進行實(shí)時監控,同時完成數字顯示。超(chāo)限報警、超限停機等多相功能。經(jīng)過了多次的試驗(yàn)和改型設(shè)計,目前已經成功運用於設備生產現場,各項參數達到了預定(dìng)的設計要(yào)求。
3 實現計算機聯網控製
上麵介紹的兩種測控係統,可以通過一條四芯通(tōng)訊電(diàn)纜(RS-422標準串行接口)與1台管理計算機連(lián)接(jiē),計算機可以(yǐ)是通用型PC機或工控機。當配備相應的(de)組態化監控管理軟件(DCS-900軟件),即可(kě)與多台KR-933、KR-939監控器實(shí)現聯網控(kòng)製。與計算機聯網後的風機監控器增加了如下功能:
①同時監控網內所有控製(zhì)器(qì)的測量參數,實現綜合管理。
②修改網內各控製器的(de)設定參數。
③根據各控製器運行參數變化實(shí)現係統優化管(guǎn)理。
④進行曆史數據及圖形的(de)記錄,幫助分析,方便查詢。
4 風機管理研究(jiū)的效果
自1993年開(kāi)始北京燕(yàn)化(huà)煉油廠進行風機(jī)自控管理試驗,取得(dé)了良好的效果,主要(yào)成績反應在(zài)節能和安全運行兩個方麵。
4.1 風機運行節電效果明顯(xiǎn)
以安裝了KR-933的第二循環水場為例,使用KR-933節能控製(zhì)器的節(jiē)能效果見表1。
如表1所示,*初現場試用KR-933節能控製器的第三循環(huán)水場(chǎng),在1993年風機負荷較重的(de)6,7,8,9這4個月內,耗電量與1991,1992年同期相比,節電量178533kW·h,若以0.45元/(kW·h)計算,這4個月共節約用電費7.92萬(wàn)元;而第三循環水場(chǎng)安裝(zhuāng)節能控製器的費用隻有4.36萬元,可(kě)見(jiàn)投入的費用隻需設備運行幾個月就能收回。
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